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發電廠輸灰耐磨陶瓷管
來源:本站 作者:匿名 發布:2019/3/6 修改:2019/3/6
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發電廠輸灰耐磨陶瓷管道,輸送煤粉,灰粉,礦渣等介質,不僅使用時間長,管道重量輕,而且安裝方便,耐磨陶瓷管,外層鋼管,內襯陶瓷層,通過離心澆鑄工藝加工,陶瓷層與鋼管層經高溫熔合在一起,結合牢固,不脫落,耐磨損,陶瓷層密度大,硬度高。
通過在電廠如:衡水電廠、聊城電廠、山西漳澤電廠、廣西來賓電廠、淄博萬杰電廠、濟寧運河電廠等,鋼鐵企業如:太原鋼鐵公司、寶鋼以及煤炭礦山、如:邢臺洗煤廠、左權洗煤廠等幾十家企業的大量實踐應用,取得了較豐富的實踐經驗,通過對普遍采用的工藝進行認真總結,并調查分析了國內生產廠家在工藝設備配料中存在的問題,發現國內各生產廠都是沿用我們最初試制時的工藝路線和設備,所采用的設備、原材料、工藝控制及配料配比都存在一定問題和不足,針對上述問題我們作了以下幾個方面的攻關改進和提高。
(1)、在設備方面:目前國內在SHS陶瓷復合管生產中,應用的離心鑄造機,都是原來為金屬鑄造而設計的,它所具有的特性及功能,不能完全滿足生產陶瓷復合管的要求,主要表現在最高轉速太低,轉速調節范圍小,轉動不平穩。因此,我們將離心鑄造機進行了重新設計,把滾桶試改為軸承試模具,使其功能完全符合生產SHS陶瓷復合管的要求。由國內通用的最高1200轉/分,提高到2000轉/分,最低轉速由原160轉/分到25轉/分。離心機正常工作徑向跳動由原0.1減小到小于0.01,這樣離心機可適應生產各種管徑和長度的SHS陶瓷復合管,并使單管長度可達4M,調速范圍擴大,保證了布料的均勻性。由于轉速的提高,因而離心重力倍數提高了30%以上,并使用了氧化鋯增韌等技術,這樣使陶瓷層的致密度,陶瓷層與鋼管的結合強度,陶瓷層韌性大幅度提高,密度由3.75~3.95g/cm3提高到3.9~3.98g/cm3,,徑向壓潰強度由465、540(MPa)提高到582,603,615(MPa)。因而使產品進一步提高了結合強度壓潰強度和內表面光潔度,提高了硬度和耐磨性。
包(2)、原材料生產工藝改進與化學成份的控制,以前大多都采用一般氧化鐵紅和易燃鋁粉,其雜質往往超標,實際不能完全滿足復合管生產技術要求,保證不了產品質量。尤其是氧化鐵紅中硫的含量較高,易燃鋁粉活性低,因此導致陶瓷層出現氣孔、疏松、表面麻點及化學反應不充分、燃燒遲緩等問題。為解決這些問題,我們與原料生產廠多次協商研究,對原材料生產工藝進行改進,對于氧化鐵紅我們要求超出常規生產焙燒溫度實施過燒,使氧化鐵(鐵紅)呈紫褐色,這樣最大量度降低了硫和雜質的含量,從而消除了產品經常出現的氣孔麻點。對于易燃鋁粉,我們要求生產廠專門為我們采購高純度的鋁錠噴粉、篩分后,馬上進行密封裝,在運輸使用過程中嚴格控制使之不與空氣接觸時間太長,降低了易燃鋁粉的水分含量使之遠遠低于0.2%,活性達到98%以上,實現了化學反應完,提高了AL203的含量(即陶瓷的純度)。通過對兩種主原料的改進,生成過程接近了理想程度,陶瓷層綜合性能大為提高和改善,并保證了工藝的穩定性。
發電廠輸達耐磨陶瓷管一般的使用壽命達到5年以上,可以達到一個大修期,維修一次的目的,省去了,需要經常更換的麻煩,我公司專業生產,規格全,DN50-DN600范圍內的任意規格,專業團除,頃心打造,質量保證,歡迎光臨。
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